強化電爐還原對冷作模具鋼結晶度的影響工藝研究在汽車成型、航空航天、軌道交通、儀器儀表、醫療器械、家用電器、新能源等眾多領域,60%~80%的零部件均靠模具成型,因此,模具的質量水平是衡量一個國家工業水平的重要標志。 目前我國的模具鋼產量已躍居世界第一,但絕大多數屬于中低端產品,高端優質的模具鋼仍需從德國、美國、日本等發達國家進口。國外高端冷作模具鋼的品質潔凈度非常高,A、B、C、D粗/細系及Ds各類非金屬夾雜物級別均≤1.0級,鋼中氧含量≤20ppm。 某公司原生產冷作模具鋼的工藝流程為:40噸電爐(加入碳粉和硅鐵塊/粉還原)→電爐出鋼→鋼包除渣→40噸LF爐(加入石灰、精煉渣等渣料和鋼渣友還原)→40噸VD→氬氣保護澆注鋼錠→紅送→825初軋機軋制扁坯或4500噸快鍛機鍛造開坯→退火→修磨→700軋機成材→退火→矯直→拋丸→檢驗入庫。生產得到的冷作模具鋼B類細系夾雜物級別≥2.0級的百分比達到了43.7%,鋼中平均氧含量0.00344%。因此,原工藝冶煉的冷作模具鋼的潔凈度差。為了提高鋼的潔凈度,開展了強化電爐還原新工藝對冷作模具鋼潔凈度的影響試驗研究。 新工藝采用鋁錠和鋼渣友(其主要成分為Al2O3 30%~45%,Al 40%~50%)代替原工藝的硅鐵塊/粉,強化電爐還原。分析討論了新舊工藝電爐還原爐渣成分的差異和新舊工藝的VD吊包澆鋼前精煉終渣成分;進行了新舊工藝的精煉爐渣系Al2O3溶解速率對比、新舊工藝精煉渣系中SiO2含量與鋼中氧含量的關系、新舊工藝冷作模具鋼的潔凈度對比(非金屬夾雜物級別和鋼中氧含量)等方面的研究。 結果表明:電爐強化還原新工藝,采用強脫氧劑鋁錠和鋼渣友,代替了原工藝中的弱脫氧劑硅鐵或粉,提高了爐渣堿度,加強了脫氧,大幅度降低了渣中Cr2O3含量。電爐出鋼后,爐渣的流動性良好,鋼包能夠將高SiO2含量的電爐還原渣去除干凈,有效降低LF爐渣中的SiO2含量,將精煉冷作模具鋼的終渣成分控制在低SiO2含量的鈣鋁渣系要求范圍內,有效提高了渣系Al2O3溶解速率,從而減少鋼中Al2O3夾雜物總量和降低B類氧化物夾雜級別。新工藝冶煉的冷作模具鋼中≥2.0級B類氧化物細系夾雜比例比原工藝的降低了30.4%,其平均氧含量降低幅度達到了48.0%,提高了冷作模具鋼的潔凈度。 作為值得信賴的合作伙伴和高品質金屬合金的半成品供應商,通項公司擁有完善的服務體系和專業的團隊。在同客戶交易的過程中,我們力求根據不同的應用需求將我們的產品做到精益求精。針對當前和未來的市場需求,通項公司致力于為客戶提供最佳的金屬材料解決方案。 TXCO has been a reliable partner and supplier of sophisticated and high-quality semi-finished products maed of alloys. In dialogue with our customers, we optimise our products to meet the specific application requirements. TXCO develops the best alloy material solutions for current and future challenges. 獲取更多我們供應的產品和服務信息,請致電086-021-6786 0205或發電子郵件service@sinoav.com聯系我們,您也可以通過微信,微博,領英,臉書,推特和谷歌+與我們互動。 For more information on the products and services that we supply, call us at 086-021-6786 0205 or email us at service@sinoav.com. You can also get in touch on social media, we are constantly active on Weixin, Weibo, LinkedIn, Facebook, Twitter and Google+. 下一篇: 沙鋼焊絲鋼新品研發成效顯著
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